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    淺談膠帶機控制改革論文

    時間:2021-06-10 19:16:18 論文 我要投稿

    淺談膠帶機控制改革論文

      摘要:結合現場膠帶機的實際情況及經常出現的設備故障,對膠帶機的控制系統做了改造,主要有:膠帶機啟停機控制原理的改造、膠帶機的控制中增加下游皮帶打滑保護的改造。

    淺談膠帶機控制改革論文

      關鍵詞:控制系統啟停機控制堵料打滑

      引言

      隨著計算機控制技術的迅速發展,以微處理器為核心的可編程控制器(PLC)已逐步取代繼電器控制,選煤廠也不例外。神華集團準格爾能源有限責任公司選煤廠,其原煤車間的輸煤系統即為PLC控制,控制系統采用美國AB公司的ControLogix控制系統。PLC控制器采用32位總線的Logix5562,基本內存750K,擴展內存1.5M,通過SRM熱備模塊實現雙CPU間的互為備用。控制系統各框架通過連接模塊CNBR組成雙通道冗余(ControlNet)網絡,網絡傳輸速率可達5M/s。畫面監控軟件為ifix4.0中文版,采用OPC通訊方式通過上位機內置的網卡連接到控制網上。整個控制過程具有自動化程度高、方便維護、運行可靠等特點。在使用過程中,結合現場膠帶機的實際情況及經常出現的設備故障,對膠帶機的控制系統做了改造,主要有:膠帶機啟停機控制原理的改造、膠帶機的控制中增加下游皮帶打滑保護的改造,現具體簡述如下:

      一、膠帶機啟停機控制原理的改造

      在原煤車間哈爾烏素分區設備剛投入生產運行期間,由于各種原因,導致設備忽然停電的事故時有發生。但是發現,在設備忽然斷電情況下,個別設備,如膠帶機M11、M21、M13、M23,不能正常閉鎖停機,即使由集控發出停機命令也不能起到控制的作用,而且現場的保護裝置也不起作用,造成設備堵料嚴重,若發現不及時,會造成膠帶機機頭滾筒包膠損壞、膠帶磨擦損傷及機頭保護開關砸壞等事故,給設備和生產造成很大的影響。聯系電工,翻閱這幾條膠帶機的控制圖紙,發現這幾條膠帶的控制原理和黑礦分區的M11膠帶機極為相似,其啟停控制繼電器是觸發式的,其起機及停機需要兩個繼電器,發出的起機及停機信號是個脈沖信號,起機信號采集發出起機命令的上升沿信號,停機命令采集發出停機命令的上升沿信號,在起機信號發出后,控制系統會對各個保護進行掃描。當具備起機條件時,對起機繼電器發出吸合指令,起機繼電器吸合,電機運行,電機的運行返回信號是通過綜保保住的,待電機運行信號正常,起機繼電器斷開,皮帶正常運轉。停機的過程和起機過程是類同的,但是,當設備忽然發生斷電事故,控制模塊得不到設備發出的連鎖停機信號,即采集不到停機信號的上升沿指令,停機繼電器無法吸合,設備便無法正常停機。

      針對上述事故的發生,經研究,決定對其控制原理進行改造。將其啟停機改造為由一個繼電器來控制,發出的控制信號由脈沖信號改為常發信號。通過改造膠帶機硬件控制線路和對膠帶機控制程序的修改,使其啟停機過程為:集控發出膠帶機起機指令,控制系統CPU掃描起機具備條件,發出繼電器吸合指令,繼電器吸合后,通過控制模塊由電機的返回信號使得繼電器一直處于吸合狀態,當繼電器不吸合,皮帶就停止運行。這樣,就避免了繼電器得不到停機指令的.故障,從而能保證膠帶機即便是在設備瞬間斷電的情況下,也能正常停止運行。

      二、膠帶機的控制中增加下游皮帶打滑保護的改造

      原煤車間哈爾烏素分區的主要膠帶機中,有4條膠帶機(M12、M22、M14、M24)是帶軟啟動驅動的,其啟機及停機過程是通過軟啟動控制,從得到起機或停機命令到膠帶機達到正常轉速或完全停止,皮帶的電機轉速是一個逐步增加或者是減少的過程,從而導致啟停機有一段時間的延時。當設備重載遇到故障停機時,會導致上游皮帶繼續上煤而發生堵料事故。針對上述事故的發生,經研究,把帶軟啟動設備的膠帶機的打滑保護增加到上一皮帶中。通過對膠帶機控制程序的修改,把帶軟啟動驅動的膠帶機的打滑保護添加延時,將延時輸出線圈增加到上一條皮帶的總故障控制回路中,當設備由于故障而停機,在停機的過程中打滑保護動作,直接給上游皮帶發出故障停機信號,上游皮帶接到指令,停止運行。:

      三、改造后效果

      這兩項控制系統的改造,自投入運行以來,再未發生過由于設備瞬間斷電、帶軟啟動設備故障停機而引起的設備堵料,嚴重時導致膠帶機機頭滾筒包膠損壞、膠帶機摩擦損傷及機頭保護開關砸壞等事故,在很大程度上減少了設備的故障率,也降低了對設備的損害程度,保證了設備正常順利的生產。

      參考文獻:

      [1]浙江大學羅克韋爾自動化技術中心編.可編程控制器系統[M].浙江大學出版社.1999.

      [2]Logix5555ControllerUser,sManual.RockwellInternationalCorporation.

      [3]陳宇編.可編程控制器基礎及編程技巧.華南理工大學出版社:廣州.2001年.

      [4]廖常初編.大中型PLC應用基礎.機械工業出版社:北京.2005年.

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